
在广州市从化区某重点市政工程项目的建设过程中,基坑支护作为保障施工安全与周边环境稳定的关键环节,其技术方案的科学性与实施过程的规范性尤为重要。为确保拉森钢板桩在实际地质条件下的适用性和承载性能,项目部组织开展了拉森钢板桩租赁及试桩工作,并对整个试桩过程进行了详细记录与分析,为后续大规模施工提供了可靠的技术支撑。
本次试桩地点位于从化区城郊街道某拟建地下停车场区域,场地原为低洼农田,经初步勘察,地层主要由填土层、粉质黏土层、淤泥质土层及中粗砂层构成,地下水位较高,埋深约1.8米,存在较大的基坑开挖风险。根据设计要求,基坑深度约为6.5米,需采用拉森Ⅳ型钢板桩进行支护,桩长拟定为12米,入土深度约5.5米,以形成稳定的挡土止水结构。
项目所用拉森钢板桩由本地专业租赁公司提供,所有桩体均经过严格检测,表面无明显锈蚀、变形或焊接缺陷,锁口完整且润滑良好,符合《热轧U型钢板桩》(GB/T 20933-2014)标准要求。施工前,租赁单位提供了完整的质量证明文件和第三方检测报告,确保材料可追溯、性能达标。
试桩工作于2024年5月18日上午9时正式开始,选用一台履带式振动锤(型号:DZ90)配合50吨履带吊进行沉桩作业。现场布置了3个试桩点,呈直线排列,间距为2米,分别用于测试不同地质条件下的沉桩阻力与垂直度控制能力。试桩前,测量人员利用全站仪精确放样,确保桩位偏差控制在±20mm以内,并在桩顶设置导向架,防止沉桩过程中发生偏移。
第一根试桩(编号SP-01)位于场地东侧,地质以杂填土为主,夹杂碎石与建筑垃圾。沉桩过程中,振动锤启动后初始贯入速度较快,前3米平均下沉速度达1.2米/分钟,但进入粉质黏土层后阻力明显增大,下沉速度降至0.6米/分钟。最终在持续振动约8分钟后完成12米桩的沉设,实际入土深度为12.05米,垂直度偏差为1.2%,满足设计允许的1.5%以内要求。
第二根试桩(SP-02)位于中部软土区域,表层为厚约2.5米的淤泥质土,具有高含水量、低强度特点。沉桩初期出现轻微“漂桩”现象,即桩体随振动上浮而非下沉。施工团队立即调整工艺,采用“间歇振动法”,即每振动30秒暂停15秒,使土体应力释放,有效改善了贯入效果。最终该桩在12分钟内完成沉设,入土深度12米,垂直度偏差1.0%,未出现锁口卡阻情况。
第三根试桩(SP-03)靠近未来基坑角部,地质条件最为复杂,存在砂层透镜体。沉桩至8米左右时,振动锤负荷突然升高,监测数据显示电流超限,判断为遇到孤石或密实砂团。施工方果断停止作业,采用高压水冲辅助工艺,在桩前端注入水流软化土体,随后继续沉桩,最终顺利完成,耗时15分钟,垂直度控制在1.3%以内。
试桩完成后,项目组对三根桩的沉桩曲线、锤击参数、垂直度、锁口连接状态等进行了全面记录,并委托第三方检测机构进行静载试验与小应变检测。结果显示,各试桩承载力均超过设计值的1.2倍,桩身完整性良好,无断裂或严重损伤。同时,通过试桩数据反演,优化了正式施工阶段的沉桩顺序与锤击参数,建议在软土区采用预钻引孔辅助,在砂层区加强地质预判。
此外,本次试桩还验证了租赁模式在工期紧张、资金压力较大的市政项目中的可行性。相比采购,租赁不仅降低了初期投入成本约40%,而且设备退场灵活,避免了资源闲置。租赁单位全程提供技术支持与现场服务,保障了施工连续性。
综上所述,广州从化区此次拉森钢板桩试桩工作达到了预期目标,成功验证了支护方案的合理性与施工工艺的可行性。通过科学组织、精细管理与多方协作,项目团队积累了宝贵的现场经验,为后续基坑开挖与主体结构施工奠定了坚实基础。下一步,将在总结试桩成果的基础上,编制详细的钢板桩施工专项方案,并报监理与设计单位审批后全面实施,确保工程安全、优质、高效推进。
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