广州桥梁工程深基坑拉森钢板桩租赁试桩记录

发布时间:2025-12-05

在广州某大型桥梁工程的深基坑施工过程中,拉森钢板桩作为支护结构的关键组成部分,其选型、安装及现场试验效果直接关系到基坑的安全稳定与施工进度。为确保设计方案的可行性与施工质量的可控性,项目部组织开展了拉森钢板桩试桩工作,并对整个过程进行了详细记录与分析,为后续大规模施工提供了可靠的技术依据。本次试桩工作选址于桥梁工程主墩附近的深基坑区域,地质条件复杂,地层主要由填土、淤泥质黏土、粉砂及强风化岩构成,

在广州某大型桥梁工程的深基坑施工过程中,拉森钢板桩作为支护结构的关键组成部分,其选型、安装及现场试验效果直接关系到基坑的安全稳定与施工进度。为确保设计方案的可行性与施工质量的可控性,项目部组织开展了拉森钢板桩试桩工作,并对整个过程进行了详细记录与分析,为后续大规模施工提供了可靠的技术依据。

本次试桩工作选址于桥梁工程主墩附近的深基坑区域,地质条件复杂,地层主要由填土、淤泥质黏土、粉砂及强风化岩构成,地下水位较高,基坑开挖深度达12.5米,属于典型的深大基坑工程。根据设计要求,采用拉森Ⅳ型钢板桩进行支护,桩长18米,入土深度约5.5米,形成连续封闭的围护结构,以抵抗侧向土压力和水压力。

试桩前,项目技术团队对施工方案进行了专项论证,重点评估了钢板桩的抗弯性能、接头密封性、打设难度及拔除可行性。同时,委托专业检测单位制定了详细的监测方案,包括桩体垂直度、沉降、水平位移、周边地表沉降及地下水位变化等监测内容。所有设备在进场前均经过校验,确保数据采集的准确性。

试桩施工于2023年9月15日上午9时正式启动。施工机械选用履带式振动锤配合专用导向架进行沉桩作业。首根试桩编号为ZP-01,定位准确后,通过全站仪校核桩位与垂直度,偏差控制在规范允许范围内(≤1%)。沉桩过程中,振动锤以低频启动,逐步增加激振力,避免因冲击过大导致桩体变形或锁口损坏。沉桩速度保持平稳,平均贯入速率为每分钟1.2米,总用时约15分钟完成单根桩的沉设。

在沉桩过程中,技术人员实时记录锤击次数、电流值、贯入阻力及桩顶标高变化。数据显示,当桩尖进入强风化岩层时,贯入速率明显减缓,电流值上升约18%,表明地层阻力显著增大。此时适当调整振动频率,并辅以少量清水冲洗,有效减少了锁口摩擦,保障了沉桩顺利进行。整根桩最终沉至设计标高,偏差小于5厘米,满足设计及规范要求。

试桩完成后,立即开展锁口止水性能检测。采用注水法对相邻两根钢板桩锁口连接处进行密封性测试,在持续加压0.3MPa条件下维持30分钟,未发现明显渗漏现象,证明拉森Ⅳ型钢板桩的锁口密封性能良好,具备较强的抗渗能力,适用于本工程高水位环境下的基坑支护。

为进一步验证支护结构的整体稳定性,项目组在试桩区布设了4个深层水平位移测斜孔(CX-1至CX-4)和6个地表沉降观测点。监测数据显示,试桩期间周边地表最大沉降量为3.2毫米,位于距基坑边缘8米处;测斜结果显示桩体最大侧向位移为4.7毫米,发生在开挖面以下约3米位置,远低于预警值(20毫米),说明钢板桩支护体系具有良好的刚度和约束能力,能有效控制基坑变形。

此外,项目还组织了拔桩试验,模拟后期施工中钢板桩回收的可能性。使用液压振动锤进行拔除作业,起拔力控制在额定值的85%以内,整个过程平稳,未出现桩体断裂或锁口撕裂现象。拔桩后对桩身进行全面检查,表面涂层完整,锁口无明显变形,具备重复使用价值,证实租赁模式在经济性和环保性方面均具优势。

通过对本次试桩全过程的数据采集与分析,项目团队得出以下结论:第一,拉森Ⅳ型钢板桩完全适应本场地的地质与水文条件,具备良好的打入性、止水性和结构稳定性;第二,振动沉桩工艺成熟,施工效率高,适合在城市密集区推广应用;第三,租赁模式可大幅降低初期投入成本,配合科学的维护与管理,能够实现资源的高效循环利用。

基于试桩成果,项目部已优化正式施工阶段的钢板桩布置间距与支撑体系设计,并加强了施工过程中的动态监测与应急预案准备。此次试桩不仅验证了技术方案的可行性,也为类似深基坑工程提供了宝贵的实践经验。未来,随着智慧工地系统的接入,将进一步实现对钢板桩支护状态的实时监控与智能预警,全面提升深基坑施工的安全管理水平。

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